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摘要:某鋼鐵廠2000m3高爐計(jì)劃休風(fēng)72小時(shí),復(fù)風(fēng)后12小時(shí)風(fēng)量達(dá)到正常水平。本文對(duì)高爐長(zhǎng)期休風(fēng)前的準(zhǔn)備、休風(fēng)過(guò)程及爐況恢復(fù)進(jìn)行總結(jié)分析;為保證復(fù)風(fēng)后爐況的快速恢復(fù)及穩(wěn)定順行,通過(guò)對(duì)休、復(fù)風(fēng)計(jì)劃的詳細(xì)制定及休風(fēng)料的科學(xué)配加,休風(fēng)后對(duì)爐體的密封及保溫,復(fù)風(fēng)后加強(qiáng)出鐵組織,準(zhǔn)確把握負(fù)荷調(diào)整時(shí)機(jī)使高爐快速恢復(fù)到正常水平。
1 休風(fēng)前爐況
休風(fēng)前一周爐況順行,爐芯、爐缸側(cè)壁溫度穩(wěn)定,渣鐵熱量充沛,爐缸運(yùn)行狀態(tài)良好。各項(xiàng)操作參數(shù)控制為:風(fēng)量4500m3/min,透指>25,[Si]0.35-0.45%,物理熱>1510℃。為使高爐在休風(fēng)前有良好的狀態(tài),休風(fēng)前一天增加10kg焦比。
2 休風(fēng)料組成及休風(fēng)過(guò)程
2.1休風(fēng)料加入原則
為保證復(fù)風(fēng)后料柱有良好的透氣性,并能夠快速補(bǔ)充爐缸熱量,迅速恢復(fù)風(fēng)量,本次休風(fēng)分3段加凈焦,第一段凈焦在休風(fēng)時(shí)需到達(dá)爐腰中部。
2.2凈焦加入方式及堿度控制
1)凈焦。第一段附加凈焦(50%的總凈焦),間隔7批料后附加第二段凈焦(33%的總凈焦量),再間隔7批料后附加第三段凈焦(17%的總凈焦量);凈焦按照正常角度布料。
2)輕負(fù)荷料。第一段配料適當(dāng)縮小礦批,焦比在原基礎(chǔ)上增加25%,配料[Si]=1.2%堿度R2下調(diào)0.05,塊礦比例降至10%。第一段料進(jìn)入爐內(nèi)7批后改第二段料,焦比在第一段料的基礎(chǔ)上減少20kg/t,配料[Si]=1.0%,堿度R2不變。第三段料焦比維持和第二段料不變,配料[Si]=0.8%,堿度R2不變直至休風(fēng)。
2.3 休風(fēng)料下達(dá)到爐內(nèi)的位置情況
至休風(fēng)第一段凈焦距預(yù)定位置批數(shù)共計(jì)30批,按批料體積48.4m3計(jì)算,休風(fēng)時(shí)料線2.5m,復(fù)風(fēng)時(shí)料線3.8m,實(shí)際凈焦位置位于爐腰中下部,基本符合既定位置。
2.4 休風(fēng)前煤氣利用變化及燃料比控制
休風(fēng)前因焦比較高,3日12:00后煤氣利率發(fā)生變化,呈下降趨勢(shì)。12:00-15:00煤氣利用率下降3%,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),折合燃耗20kg/t左右。為達(dá)到既定爐溫,保證休風(fēng)前的熱量,10:00之后燃料比比正常提高30-40kg/t。
3 休風(fēng)過(guò)程及休風(fēng)后保溫工作
3日14:55東鐵口噴風(fēng)后,爐內(nèi)開(kāi)始減風(fēng)降壓,為保證爐內(nèi)排凈渣鐵,組織爐前開(kāi)西鐵口,重疊出鐵,16:00安全順利休風(fēng)。
休風(fēng)后進(jìn)行風(fēng)口堵泥,按照開(kāi)一個(gè)大蓋堵一個(gè)風(fēng)口進(jìn)行操作,以減少熱量損失,同時(shí)確保堵泥嚴(yán)實(shí)。爐頂點(diǎn)火后停風(fēng)機(jī),對(duì)風(fēng)口處抹黃油密封,此后每隔2小時(shí)檢查一次,并做好詳細(xì)記錄,至復(fù)風(fēng)前風(fēng)口密封良好。
點(diǎn)火2小時(shí)后,泵房將風(fēng)口冷卻用高壓水量降至800m3/h左右。4小時(shí)后停一臺(tái)軟水泵,同時(shí)下調(diào)50%循環(huán)水量。12小時(shí)后提高軟水供水溫度,爐底水量控制在280-300m3/h,爐頂打水槍進(jìn)水管路解開(kāi),十字測(cè)溫進(jìn)水管路解開(kāi)。
休風(fēng)前對(duì)爐體泄漏點(diǎn)進(jìn)行標(biāo)注,休風(fēng)后立即組織人員對(duì)爐體煤氣泄漏點(diǎn)進(jìn)行焊補(bǔ),減少爐體熱量損失。休風(fēng)期間在吹管前端放置支架確保吹管不受溫度下降影響而下沉,減少漏風(fēng)。
復(fù)風(fēng)前料線僅下降1.22m,平均每小時(shí)下降1.69cm,說(shuō)明保溫措施得當(dāng),效果較好,散熱較少,為爐況順利恢復(fù)提供了保障。
4 復(fù)風(fēng)后爐況恢復(fù)過(guò)程
4.1風(fēng)量恢復(fù)與出鐵情況
由于休風(fēng)時(shí)間較長(zhǎng),為保證爐況恢復(fù)順利,復(fù)風(fēng)前堵6個(gè)風(fēng)口送風(fēng),16:00復(fù)風(fēng),共計(jì)72小時(shí)整?,F(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)送風(fēng)系統(tǒng)正常后,逐步加風(fēng)。
初始風(fēng)量850m3/min,料線3.8米,至16:40加風(fēng)至2950m3/min;風(fēng)壓242Kpa,頂壓137Kpa,透指28.5,壓差105Kpa,期間探尺工作較好。考慮到休風(fēng)時(shí)間長(zhǎng),渣鐵熱量低,流動(dòng)性差,復(fù)風(fēng)第一爐鐵放火渣。由于爐缸透液性差,渣鐵熱量低,前兩次開(kāi)口僅出鐵,爐渣未排出,導(dǎo)致壓差升高透指趨緊,減風(fēng)至2800m3/min,透氣性指數(shù)正常水平。第三次鐵口,出鐵40分鐘后下渣,爐況接受風(fēng)量能力逐步提高。第三次出鐵堵口后,累計(jì)出鐵235噸,虧鐵20噸。
第二段凈焦作用后,渣鐵熱量逐步上升,第四開(kāi)鐵口后出鐵80分鐘,出鐵245噸,出渣90噸,與理論生成量相當(dāng)。后續(xù)根據(jù)渣鐵排放及熱量情況,逐步開(kāi)風(fēng)口加風(fēng),至5日夜班4:00風(fēng)量加至4100m3/min,富氧5500m3/h,各操作參數(shù)逐步恢復(fù)正常。出鐵情況及物理熱見(jiàn)下表
復(fù)風(fēng)后出鐵情況及物理熱
開(kāi)口時(shí)間
堵口時(shí)間
出鐵時(shí)間
(min)
鐵間隔
(min)
渣間隔
(min)
堵口熱量
(℃)
17:13
17:24
11
17:33
18:04
31
9
1405
18:39
19.58
80
35
41
1420
20:25
21:45
80
27
39
1453
22:02
22:27
25
17
20
1462
22:52
23:29
37
25
28
1467
0:00
0:34
34
31
46
1480
1:01
3:01
120
27
41
1470
4.2 復(fù)風(fēng)后生鐵含[Si]與物理熱情況
復(fù)風(fēng)后首次鐵[Si]1.75%,[S]0.028%,鐵水熱量最高1405℃。第二爐鐵至第二天日8:00前[Si]均在0.85-1.1%之間,[S]0.020-0.030%,前期鐵水【Si】較高,但物理熱偏低,后期隨著風(fēng)量的恢復(fù)和負(fù)荷料的作用,渣鐵物理熱逐步至正常。從復(fù)風(fēng)開(kāi)始到鐵水物理熱達(dá)到1500℃以上用時(shí)約12小時(shí)。
4.3負(fù)荷調(diào)整
復(fù)風(fēng)后根據(jù)爐況表現(xiàn)及渣鐵熱量情況逐步調(diào)整焦比??紤]到休風(fēng)時(shí)間長(zhǎng),爐缸虧熱嚴(yán)重,為了使?fàn)t缸有充足的熱量?jī)?chǔ)備同時(shí)提高料柱透氣性,負(fù)荷調(diào)整較為謹(jǐn)慎。渣鐵熱量達(dá)到1480℃后,焦比減少30kgkg/t,礦批不做調(diào)整。渣鐵熱量達(dá)到1500℃,焦比再減少20kg/t,此時(shí)根據(jù)下料速度,礦批擴(kuò)大2噸。后續(xù)每半個(gè)冶煉周期減少焦比5-10kg/t,至2日白班后期,焦比調(diào)至正常水平。
5 結(jié)論
1)本次計(jì)劃休風(fēng)72小時(shí),休風(fēng)料基本達(dá)到預(yù)定位置,為順利復(fù)風(fēng)創(chuàng)造了良好條件。首爐鐵流動(dòng)性尚可,休風(fēng)料造渣制度合理,復(fù)風(fēng)12小時(shí)后渣鐵熱量達(dá)到1500℃滿足生產(chǎn)要求。
2)休風(fēng)期間爐體密封效果較好,熱量損失少,3天料線僅下降1.22米左右,有利于復(fù)風(fēng)后爐況的快速恢復(fù)。
3)本次復(fù)風(fēng)后爐前生產(chǎn)組織較好,未因渣鐵排放造成減風(fēng),計(jì)算渣鐵生成量與選取的開(kāi)口時(shí)間較為合理。
(責(zé)任編輯:zgltw)







